大國工匠優秀事跡材料(通用16篇)_大國工匠優秀事跡材料
發布時間:2017-10-07大國工匠優秀事跡材料(通用16篇)。
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檢修部共有職工159人,男職工145人,女職工14人,中共黨員20名,大專以上學歷147人,平均年齡35歲,是一支充滿活力的年輕隊伍。檢修部始終以公司年度扭虧脫困,降本增效為目標,積極主動開展工作,在安全管理、自主檢修、設備整治、隊伍建設、黨的建設等工作中取得了驕人的成績,為完成公司年度績效目標做出應有的貢獻。
精細管理,夯實安全基礎
檢修部以“兩個體系建設”為核心工作,深入開展安全生產專項整治三年行動計劃,不斷完善“兩個清單”和隱患排查標準,提升排查質量,年度排查各類安全隱患共計144項,完成整改140項,整改完成率97.2%,設備可靠性得到質的提升。嚴格落實外包工程隊伍準入制度和臨時性用工管理,把長協外包隊伍作為部門內部班組管理,充分發揮安全監督職責,共計對長協外包、臨時外包共計38家外包單位合計475人進行安全培訓和入場安規考試,有效遏制外包隊伍不安全事件和違章現象的發生,進一步夯實安全生產基礎。
主動出擊,提質增效創新高
檢修部牢固樹立“提質增效、扭虧轉贏”思想,加強檢修管理,聚焦自主檢修,抓好修舊利廢,推進設備整治,開展狀態監測,實現效益最大化。在年度機組檢修任務中,獨立完成自主檢修項目205項,電熱專業自主檢修項目完成100%,機務專業自主檢修項目完成85%。檢修部以“科技創新”“節能增效”為切入點,用一次投運成功“零失誤”的.優異成績,交出了鍋爐脫硝清潔氣源自主設計改造、低低溫省煤器改造、水冷壁改造等優異答卷。以梁沖創新工作室為依托,組織各班組建立專利、“QC”、“五小”等創新創效活動小組,發明專利完成5項,實用型專利完成11項。針對現場疑難雜癥問題,成立12個技術攻關小組,目前已重點解決了汽輪機熱耗率高、四管減薄等多項重大隱患。積極響應公司“立足崗位,勤儉節約”號召,利用廢舊受熱面管排進行脫硝清潔氣源改造等共計85項,節省材料費用202萬元。
匠心獨運,打造高質量檢修隊伍
樹立了以梁沖創新工作室為代表的青年先進典型,大力推進“雙通道”建設,采取崗位練兵、以賽促學等多元培訓方式,切實增強“尖兵”意識,突出“尖兵”力量,將各項成績與崗位晉升掛鉤,有效提高員工的業務能力和綜合素質,其中兩名同志榮獲“華能山西分公司技能專家”,三名同志榮獲公司首批技術技能職務聘任,切實打造了一支有理想、有本領、有擔當、有作為的新時代左電青年生力軍。
黨建引領,發揮支部戰斗堡壘作用
檢修黨支部認真落實公司黨委要求,充分認識疫情防控的嚴峻形勢,全體黨員提高政治站位,強化責任擔當,把防控疫情作為踐行初心使命、體現責任擔當的試金石,全年部門人員零感染。牢固樹立全局“一盤棋”的思想,緊盯年度目標任務,立足全局抓謀劃,關注細節抓執行,切實把黨建工作與生產經營深度融合。深入開展“我能為公司做什么”思想大討論,打破原有思想禁錮,進一步統一思想,形成強大合力;開展“慎終如始勇擔當突出重圍創輝煌”道德講堂活動,鼓勵大家向先進看齊,向典型學習,大力營造“比學趕幫超”的濃厚氛圍;成立黨員突擊隊,在#2機組臨修期間,沖鋒在工作一線,出現在急難險重現場,先后參加了清潔氣源改造、屏過管道搶修等工作任務,充分發揮了黨員先鋒模范作用。
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徐立平,中國航天科技集團公司第四研究院7416廠高級技師。自1987年入廠以來,一直為導彈固體燃料發動機的火藥進行微整形。在火藥上動刀,稍有不慎蹭出火花,就可能引起燃燒爆炸。目前,火藥整形在全世界都是一個難題,無法完全用機器代替。下刀的力道,完全要靠工人自己判斷,藥面精度是否合格,直接決定導彈的精準射程。
0.5毫米是固體發動機藥面精度允許的最大誤差,而經徐立平之手雕刻出的火藥藥面誤差不超過0.2毫米,堪稱完美。為了杜絕安全隱患,徐立平還自己設計發明了20多種藥面整形刀具,有兩種獲得國家專利,一種還被單位命名為“立平刀”。由于長年一個姿勢雕刻火藥,以及火藥中毒后遺癥,徐立平的身體變得向一邊傾斜,頭發也掉了大半。28年來,他冒著巨大的危險雕刻火藥,被人們譽為“大國工匠”。
在無比艱難的兩個多月里,徐立平和隊友們挖出了300多千克藥,且成功排除發動機故障,而他由于長時間保持一個姿勢,工作結束后雙腿幾乎無法行走。
像這樣危險的任務,徐立平已不記得完成多少次了。為了杜絕安全隱患,徐立平發明設計了20多種藥面整形刀具,有兩種獲得國家專利,一種還被單位命名為“立平刀”。
28年過去了,徐立平已不再年輕,同時進廠的工友們都已離開或調換崗位,只有徐立平一直堅守,有人問他為什么,他說:“危險的崗位總得有人去干吶!”
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我叫,是一公司一名普通的測量人員,20xx年6月我從鄭州測繪學校畢業,從那時起,我真正與測量結下了不解之緣。參加工作的19年來,我先后參與了運三高速公路、滬昆鐵路客運專線、西安地鐵等十多個項目的建設,擔任近十個項目的測量隊長。
20xx年5月,公司中標湖北滬蓉西高速公路27標,該項目山高林密,地形復雜,馬水河特大橋集大跨高墩于一身,百米以上高墩6個,200米跨徑6跨,該項目是當時公司最大的公路項目,我被公司任命為該項目的測量負責人。當時,公司還沒有GPS,測量工作全部依靠全站儀和水準儀完成,我帶領測量人員,克服重重困難,從前期的選點埋點、導線復測加密、水準復測加密到后期的樁基、承臺、墩身、梁部的平面和高程控制,我們的測量工作一直走在前列,積累了高墩施工平面及線性控制的豐富經驗,為同類工程施工提供了參考。高效率高質量測量工作為工程的順利施工起到了保駕護航的作用,我們測量團隊也受到了業主、監理及項目部領導的高度評價。
20xx年11月,包西鐵路上場,接到調令的第一時間我便風塵仆仆的趕往陜北。通過我和我的團隊共同努力,各項測量工作超前完成,成為了兄弟單位的榜樣,特別是在路基原地面復測中,增加土方量八萬余方,創造了良好的經濟和社會效益。
在田莊車站的改造中,圖紙中只給出了各股道的線間距及線路要求,我沒有手足無措,而是抓緊通過認真審圖、查閱站改及道岔的相關書籍、在CAD圖上模擬等方法,最終確定了車站改造中新線與既有線如何駁接、道岔如何放樣、站臺及站房位置等數據,這對于第一次接觸鐵路施工特別是既有鐵路改造的我來說具有里程碑式的意義,也給我今后的工作帶來了極大的信心。
轉戰到滬昆客運專線,項目地處江西上饒,山高林密、植被茂盛,給測量工作帶來了不少麻煩,但對于北方人的我來說,最難熬的還是南方的酷熱天氣,我們在工地上衣服是濕了干,干了濕,我常常笑稱我們每個人既是灑水車,又是烘干機。我們克服氣候上的不適,無論是前期的控制測量、橋梁樁基承臺墩身的坐標標高計算,沉降觀測還是后期的底座板支撐層坐標標高計算、軌道板精調,我們都保證了內業數據及現場測量的準確無誤。在湖沿特大橋2-64米轉體梁施工中,無論是數據計算還是現場放樣,我和我的團隊一直保持精益求精的.工作態度,通過反復測量、反復計算,最終確保其實現了完美轉身。在后期的軌道板精調過程中,我帶領近百人的精調隊伍,分成8個組,利用高速鐵路板式無砟軌道精密測量系統,24小時分班作業,精心測量,創造出一個班組24小時鋪設65塊軌道板的記錄。經過兩個多月艱苦奮戰,全部17.5公里線路的精調任務圓滿完成,我們的技術水平和團隊組織協調能力也得到了鍛煉和提升。
功夫不負有心人,在這期間,我參與施工的滬蓉西高速公路馬水河特大橋獲得中國鐵道建設協會火車頭優質工程獎及股份公司科技進步一等獎;滬昆客運專線、西安地鐵等項目的QC成果也獲得了國家級、省級優秀質量管理小組二等獎。 20xx年4月,我調入公司測量隊,參與全公司工程的控制測量工作,更高的平臺也意味著更大的責任。20xx年6月,公司中標京新高速公路BMTJ-1標,該標段主線68.7公里、連接線14.95公里,設計院移交的控制點及埋設的加密點共195個。該項目位于新疆哈密市巴里坤縣境內,在地廣人稀植被少的茫茫戈壁灘,記住195個導線點、水準點的平面位置就顯得極其重要,我和我的測量團隊在智能手機上裝上奧維互動地圖軟件、利用網絡和手機定位原理,順利找到每一個點位。面對高溫、強紫外線、線路長等重重困難,我們又一次在參建施工單位中率先完成了導線和水準的復測及加密工作。我們創新工作方式,在施工過程中運用全站儀控制結構物,GPS RTK控制路基施工,不僅滿足了施工要求,還大大提高了生產率,為后續工作的開展奠定了良好的基礎,受到了各方的一致好評。
“只有技能變成本能,才能在工作中做到精熟于心。” 19年來,我的人生就與一個詞難解難分——測量。從業之初,我就意識到要想成為一名合格的鐵路建設者,在工作中有所建樹,只有通過學習來改變自我。我利用閑暇時間自學了大專、本科,不斷地充實和提升自己。工作中的我是年輕技術人員的“貼心人”,有困難,我總是想法設法幫助大家解決問題。我將操作技藝毫無保留地傳授給年輕的測量員,幫助他們少走彎路,也幫助企業積累更多的測量人才。 背著沉重的儀器,手持對講機,不停修正觀測位置,一項項的記錄,一遍遍的核實,這是我每天不斷重復的工作。19年間,我重復著同這一件事,大江南北的高鐵、地鐵、高速、橋梁、隧道都閃爍著我的身影。我最驕傲的是,我和我的團隊走遍了大半個中國,測量工作保持了“高精度”“零失誤”。
十九載風雨兼程,十九載砥礪前行,把職業當事業,把事業當信仰。初心不改,匠心筑夢,我將繼續用雙腳丈量大地,用實干在工程測量的道路上不斷前行。
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馮榮輝,2004年進入江蘇遠方動力科技有限公司參加工作,他為人樸實勤勞,善學善思,拼搏進取、務實創新,很快成長為了一名技術能手。
該同志愛崗敬業,求真務實,識大體顧大局,服從領導組織安排,任勞任怨,從不計較個人得失。他在實際工作中積極繼承老勞模的精神風貌和高尚品格,又反映了新一代勞模的時代精神。他堅信做好每一件平凡的事情,終將鑄就不平凡的人生。他如饑似渴的`學習專業技術知識,刻苦鉆研。為提高團隊的整體技術水平,他還積極做到對崗位操作人員的傳、幫、帶的培訓工作。他白天奮斗在自己的工作崗位上,稍有空余,他便會到一線去親自論證,往往為了某一項細節論證到很晚,直至嚴密無誤才肯罷手。今年他制定實施了大小10多項創新優化項目,為公司降本增效作出了貢獻。
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1986年,盧xx在某軍品生產攻堅中意外發生工傷,左手4級傷殘基本不能工作。重返崗位后,他定下每天練習100根焊條的底線。為了克服左手殘疾帶來的技術“短板”,他把筷子當成焊條、把桌子當成練習試板,反復訓練恢復技術能力,最終創造了熔化極氬弧焊、微束等離子弧焊、單面焊雙面成型等操作技能,《短段逆向帶壓操作法》《特種車輛焊接變形控制》等多項成果,“HT火花塞異種鋼焊接技術”等國家專利。他牽頭完成152項技術難題攻關,提出改進工藝建議200余項,一批關鍵技術瓶頸的突破為實現強軍目標貢獻了智慧和力量。
作為閱兵裝備的某型號輪式車輛首次批生產,盧仁峰主動請纓,經過多次失敗和從頭再來,創造性地提出“正反面焊接,以變制變”的操作方法,使該產品合格率由60%提高到96%,對推動我軍輪式裝備性能和國防工業水平的躍升、解決“卡脖子”技術難題具有重要的牽引推動作用。2020年,他對某海軍裝備鋁合金雷達結構件焊接變形問題進行攻關,通過優化焊接順序、改進焊接方法、制作防變形工裝等措施,一舉解決了該裝備變形問題,為開拓海軍裝備市場奠定了工藝技術基礎。
他主動與公司簽訂“高師帶高徒”的協議,把更多心血花在帶徒弟和團隊建設上,總結提煉出《理論提高6000字讀本》和三頂焊法、短段逆向操作法等20余項焊接操作技法,培養出24名高級技師。
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火箭“心臟”焊接人高鳳林
今年53歲的高鳳林,是中國航天科技集團公司第一研究院211廠發動機車間班組長,35年來,他幾乎都在做著同樣一件事,即為火箭焊“心臟”——發動機噴管焊接。有的實驗,需要在高溫下持續操作,焊件表面溫度達幾百攝氏度,高鳳林卻咬牙堅持,雙手被烤得鼓起一串串水皰。因為技藝高超,曾有人開出“高薪加兩套北京住房”的誘人條件聘請他,高鳳林卻說,我們的成果打入太空,這樣的民族認可的滿足感用金錢買不到。他用35年的堅守,詮釋了一個航天匠人對理想信念的執著追求。
極致:焊點寬0.16毫米管壁厚0.33毫米
“長征五號”火箭發動機的噴管上,就有數百根幾毫米的空心管線。管壁的厚度只有0.33毫米,高鳳林需要通過3萬多次精密的焊接操作,才能把它們編織在一起,焊縫細到接近頭發絲,而長度相當于繞一個標準足球場兩周。
專注:為避免失誤練習十分鐘不眨眼
高鳳林說,在焊接時得緊盯著微小的焊縫,一眨眼就會有閃失。“如果這道工序需要十分鐘不眨眼,那就十分鐘不眨眼?!?。
堅守:35年焊接130多枚火箭發動機
高鳳林說,每每看到我們生產的發動機把衛星送到太空,就有一種成功后的自豪感,這種自豪感用金錢買不到。
正是這份自豪感,讓高鳳林一直以來都堅守在這里。35年,130多枚長征系列運載火箭在他焊接的發動機的.助推下,成功飛向太空。這個數字,占到我國發射長征系列火箭總數的一半以上。
匠心:用專注和堅守創造不可能
火箭的研制離不開眾多的院士、教授、高工,但火箭從藍圖落到實物,靠的是一個個焊接點的累積,靠的是一位位普通工人的咫尺匠心。
專注做一樣東西,創造別人認為不可能的可能,高鳳林用35年的堅守,詮釋了一個航天匠人對理想信念的執著追求。
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陳吉盛,1986年參加工作,現任金屬制品分廠機修組組長。在工作中每天早早來到分廠,做好工作的準備。分廠老舊設備比較多,故障頻率高,為不耽誤生產必須要提高技能,要在短時間解決問題。平時他注意學習提高維修技能,能熟練掌握分廠各種設備的操作,及時發現問題解決問題。先后解決了金屬服飾產品的模具問題,提高了產品質量。制作了壓鑄模的剝離模具提高了生產效率。改進了高周波設備的腳踏板,通過氣動方式代替了原來的腳踏降低了勞動強度。
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艾xx是第一位從湘鋼走出來的焊接大師。從世界最長跨海大橋——港珠澳大橋,到亞洲最大深水油氣平臺——南海荔灣綜合處理平臺,這些國際國內超級工程中,都活躍著他的身影;從助力中國船舶制造業提升國際競爭力,比肩世界一流水平,到突破國外企業“卡脖子”技術,填補國內技術空白,都離不開他的焊接絕活。憑借一身絕技、執著追求,他2021年被授予“七一勛章”。
他在上世紀80年代采用交流氬弧焊雙人雙面同步焊技術,解決當時世界最大的3萬立方米制氧機深冷無泄露的“硬骨頭”問題;上世紀末帶領團隊10年攻堅,打破國外技術壟斷,填補國內空白,實現大線能量焊接用鋼國產化;花甲之年帶領團隊解決工程機械吊臂用鋼面臨的“卡脖子”技術,大幅度降低中國工程機械生產成本;主持的氬弧焊接法焊接高爐貫流式風口項目獲得國家科技進步二等獎,申報專利6項,獲發明專利1項。他用50多年的時間,實現了自己最初寫下的“攀登技術高峰”的目標,將自己活成了一座高峰。
如今,72歲的艾愛國仍然留在湘鋼,工作在生產科研第一線。這些年,他為冶金、礦山、機械、電力等行業攻克400多項焊接技術難題,改進焊接工藝100多項,在全國培養焊接技術人才600多名,創造直接經濟效益8000多萬元,成為我國焊接領域的領軍人。
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一
去年北京APEC會議期間,古老的中國鏨刻技術,給各國元首開了一個小小的玩笑,在送給他們的國禮中,有一個是金色的果盤里放了一塊柔軟的絲巾,看到的人都會情不自禁地伸手去抓,結果沒有一個人能抓得起來,原來這塊絲巾是用純銀鏨刻出來的。
鏨刻工藝師孟劍鋒就參與了這份國禮的制作。他是北京握拉菲首飾有限公司生產車間技術總監,已在工藝美術行業上奮斗了22年。孟劍鋒是一個能夠沉下心來做細活的人。為了提高技術水平,他勤練基本功,幾個枯燥的動作,他能重復練習一年。他利用業余時間學習繪畫,學習中國各個歷史時期的工藝美術知識,積極探索新的工藝制作方法,大膽改進創新,創作出大量貴金屬工藝擺件作品,先后制作了北京奧運會優秀志愿者獎章、512抗震英雄獎章、全國道德模范獎章、中國海軍航母遼寧艦艦徽等作品模具,為中國傳統文化的傳播和工美事業的發展做出了貢獻。他嘗試改變鑄造的焙燒溫度、化料溫度和倒料時的澆鑄速度,經過反復試驗、對比和推算,攻克了純銀鑄造的工藝難題,使成品率提高了近50個百分點,大大提高了生產效率,減少了生產成本。
孟劍鋒是位堅守傳承,勇于創新的工美匠人,他用最樸實的勞動踐行著一名普通勞動者的責任和一個共產黨員的堅守。
二
港珠澳大橋是粵港澳首次合作共建的超大型跨海交通工程,其中島隧工程是大橋的控制性工程,也是目前世界上在建的最長公路沉管隧道。工程采用世界最高標準,設計、施工難度和挑戰均為世界之最,被譽為“超級工程”。
在這個超級工程中,有位普通的鉗工大顯身手,成為明星工人。他就是管延安,中交港珠澳大橋島隧工程Ⅴ工區航修隊首席鉗工。經他安裝的沉管設備,已成功完成18次海底隧道對接任務,無一次出現問題。接縫處間隙誤差做到了“零誤差”標準。因為操作技藝精湛,管延安被譽為中國“深海鉗工”第一人。
零誤差來自近乎苛刻的認真。管延安有兩個多年養成的習慣,一是給每臺修過的機器、每個修過的零件做筆記,將每個細節詳細記錄在個人的“修理日志”上,遇到什么情況、怎么樣處理都“記錄在案”。從入行到現在,他已記了厚厚四大本,閑暇時他都會拿出來溫故知新。二是維修后的機器在送走前,他都會檢查至少三遍。正是這種追求極致的態度,不厭其煩地重復檢查、練習,練就了管延安精湛的操作技藝。
“我平時最喜歡聽的就是錘子敲擊時發出的聲音?!惫苎影舱f,20多年鉗工生涯,有艱苦,但他也深深地體會到其中的樂趣。
三
“學技術是其次,學做人是首位,干活要憑良心?!焙p錢喜歡把這句話掛在嘴邊,這也是他技工生涯的注腳。
胡雙錢是上海飛機制造有限公司的高級技師,一位堅守航空事業35年、加工數十萬飛機零件無一差錯的普通鉗工。對質量的堅守,已經是融入血液的習慣。他心里清楚,一次差錯可能就意味著無可估量的損失甚至以生命為代價。他用自己總結歸納的“對比復查法”和“反向驗證法”,在飛機零件制造崗位上創造了35年零差錯的紀錄,連續十二年被公司評為“質量信得過崗位”,并授予產品免檢榮譽證書。
不僅無差錯,還特別能攻堅。在ARJ21新支線飛機項目和大型客機項目的研制和試飛階段,設計定型及各項試驗的過程中會產生許多特制件,這些零件無法進行大批量、規模化生產,鉗工是進行零件加工最直接的手段。胡雙錢幾十年的積累和沉淀開始發揮作用。他攻堅克難,創新工作方法,圓滿完成了ARJ21—700飛機起落架鈦合金作動筒接頭特制件制孔、C919大型客機項目平尾零件制孔等各種特制件的加工工作。胡雙錢先后獲得全國五一勞動獎章、全國勞動模范、全國道德模范稱號。
一定要把我們自己的裝備制造業搞上去,一定要把大飛機搞上去。已經55歲的胡雙錢現在最大的愿望是:“最好再干、,為中國大飛機多做一點?!?/p>
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秦真彬,現任勘探二隊203鉆機副機長,是一名野外工作經驗豐富的勘探職工,1993年2月參加工作以來,他從鉆工、班長到鉆機機長,秦真彬一直腳踏實地、勤勤懇懇;足跡遍布祖國的大江南北,如江蘇、安徽、新疆、青海等地,在十多年的機長生涯中,他帶領鉆工隊伍同甘共苦、銳意進取、頑強拼搏,克服了種種困難,取得了較好的社會效益與經濟效益。
2018年至今,秦真彬服從上級安排,到轉型突破重點工程淮南注漿防治水項目203鉆機擔任副機長,主要負責泥漿的調配和注漿站的相關工作。他通過刻苦鉆研對低固相分散型泥漿、無固相聚合物泥漿逐漸掌握,并卓有成效地投入到了淮南施工應用中。該工程在鉆進S2—11分支鉆孔時,僅用時八天鉆進880米,大大提高了鉆效,降低了生產成本,為提高項目效益提供了強力支撐。他刻苦鉆研的態度和辛勤付出,為二隊轉型關鍵項目提質增效、打響市場提供了強有力的支撐。
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在長二捆運載火箭研制生產中,高達80多米的全箭振動試驗塔是“長二捆”研制中的關鍵,而塔中用于支撐火箭振動大梁的焊接是關鍵的關鍵,該材料特殊,要求一級焊縫。高鳳林經過反復試驗,提出了多層快速連續堆焊加機械導熱等一系列保證工藝性能的工藝方法,出色地完成了振動大梁的焊接攻關,保證了振動塔的按時竣工和長二捆火箭的如期試驗,保證了澳星的成功發射,該工程獲得部級項目一等獎。日前,在載人航天工程升級測試中振動大梁焊接質量依然良好,承力從360噸提高到420噸,大梁安然無恙。
為長三甲、長三乙、長三丙運載火箭設計的新型大推力氫氧發動機,由于使用了新技術新材料給焊接加工帶來諸多難題,尤其在發動機大噴管的大、小端焊接中,超厚與超薄材質在復雜結構下的對接焊,多次泄漏,高鳳林經過反復分析和摸索,終于找出了以高強脈沖焊,配以打眼補焊的最佳工藝措施,攻克了難關。在首臺發動機大噴管將被判死刑的關鍵時刻,高鳳林化險為夷,將第一臺大噴管推上了試車臺,保證了長三甲等型號火箭的研制進度。后連續生產多臺,氣密試驗均一次通過,作為主要完成人,該噴管的制造工藝榮獲航天總公司科技進步一等獎國家科技進步二等獎。目前長三甲、長三乙已成功地發射了東方紅三號,菲律賓馬部海等大型通訊衛星,并即將成為探月工程的主力火箭。
在國家某重點型號任務研制中,高鳳林同志多次受命攻克難關,保證了我國重點型號武器的順利研制;在國家某特種車的研制中,高鳳林同志充分運用焊接系統控制理論,出色的攻克了一系列部組件的生產工藝難關,保證了國防急需,其中后梁和起豎臂分獲院科技進步一等獎和階段成果二等獎。某型號發動機試車多次失敗,頭部生產試驗中斷,生產無法繼續進行,高鳳林同志應邀參加,以氣保護雙面成型和局部自由收縮焊接等措施終于解決了難關,將試驗壓力由130個壓力提高到180個壓力,滿足了使用要求,試車得以成功。某型號發動機隔板焊接后易出現裂縫、堵塞等缺陷,有時100%返修。針對這種情況,高鳳林大膽提出工藝改進措施,焊出的產品1994至三年X光透視合格率連續達到100%,該技術獲廠、院科技進步獎,特別是在某型號引射筒的焊接攻關中,在公司總經理的親自授命下大膽改進,突破難關,使有關單位近一年沒有解決的難題得以解決,且大幅度提高了效率和質量,僅三天就生產出6件一次合格率100%的工藝試件,156件產品的生產也只用了一個半月,100%一次合格,保證了近一億產值的產品交付。
在公司民用產品真空爐的生產中,高鳳林提出的新焊接工藝比原方法提高工效5倍多,節約原材料50%,實現系統批量化生產。僅此一項(節約原材料和提高效率),多年來就為國家節約資金400多萬元(該產品也是填補國內空白的項目,已銷往美國、波蘭、俄羅斯、新加坡、馬來西亞、泰國、巴基斯坦等國家)。
在承接國家“七五”攻關項目,東北哈汽輪機廠大型機車換熱器生產中,技術人員一年多未攻克的熔焊難關,高鳳林憑著多年的實踐經驗和反復摸索,終于找到了解決辦法,使壓了生產單位一年多的兩組18臺產品順利交付。經試驗換熱率達75%,達到了設計要求,為我國新型節能機車的發展鋪平了道路。鈦合金自行車架焊接是國內一項技術空白,兄弟單位組織技術攻關仍未找到解決辦法。臨時授命的高鳳林經過大量實驗,按期焊出了樣車,振動實驗達20多萬次,大大超過了設計振動2萬次的要求,填補了該技術國內空白(前航天總公司副總經理夏國洪親臨視察并在航天報頭版登載)。
此產品多次參加法國、意大利、德國、美國、中國上海、馬來西亞等自行車博覽會,受到好評,目前該產品已全部銷往歐美、東南亞各國,為國家賺取了大量外匯。協助某研究所攻克了長三甲模盒及大型超薄波紋管的焊接制造難關,使該項制造技術達到國際先進水平(因在這之前只有美國等國家生產)。
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劉麗:過硬功夫源自“鐵人”
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劉麗始終把“我為祖國獻石油,保障國家能源安全”作為己任,堅守在生產一線,苦練本領。她專注于解決生產難題,研發各類成果200余項,其中獲國家及省部級獎項33項、國家專利及知識產權軟著41項。她研制的“上下可調式盤根盒”,使操作時間縮短四分之三,填料使用壽命延長6倍,在60000多口油井應用,年節約維修工時10萬小時、節電2.4億多度。她研發的“螺桿泵井新型封井器裝置”等一批成果填補了國際國內技術空白,累計多產油60000多噸。
作為中國石油技能專家協會主任,劉麗帶領專家團隊行程17萬公里,走遍石油、煉化、石化生產現場,攻克中國石油生產難題1000余項,取得國家專利704項,技術技能成果獲獎2081項,為油氣勘探領域技術技能進步提供了有力支撐。
她扎根采油井場近30年,用勤奮與韌勁解決了一個個生產難題。她帶領“劉麗工作室”全體成員,先后實現技術革新1048項,用團結與創新培養了一批批石油領域人才,在實干與奮斗中傳承大慶精神、鐵人精神、石油精神。
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青澀年華化為多彩綻放,精益求精鑄就青春信仰。貫通天南地北的大動脈,他用極致書寫精密人生。胸有凌云志,濃濃報國情,他就是――華東xx工程檢測技術有限公司工程師xx。
xx,男,19xx年2月出生,20xx年畢業于中國人民解放軍信息工程大學,工程師。自參加工作以來,先后參加過京滬高鐵、河南城際鐵路(鄭開段)、鄭萬鐵路、漢十鐵路、徐鹽鐵路的建設。組織完成了杭黃鐵路、成貴鐵路、鄭萬鐵路、漢十鐵路、蒙華鐵路、格庫鐵路(青海段、新疆段)、玉磨鐵路等重大項目的控制測量及高鐵項目的沉降觀測和精密測量等工作。
初出茅廬,小荷才露尖尖角
20xx年剛剛大學畢業的他,就參加了集團公司重點項目――河南城際鐵路(鄭開段)的建設,主要負責鄭開鐵路的測量及竣工驗收期間的對外協調。鄭開城際鐵路全長49.955公里,聯絡線特大橋2.2km,其中橋梁占96%。由于線路曲線半徑小,簡支箱梁架設后曲線外側梁縫值達38cm以上,為克服這個難題,設計院采取曲線外側箱梁加長,箱梁預制成“扇形簡支梁”;
聯絡線T梁同樣受曲線半徑影響“濕接縫”寬度變化大,架設后T梁呈“喇叭”形,以上問題對墊石定位、支座中心定位和錨栓孔預留都是一個挑戰,20多米的墩柱,操作難度很大,且梁架設過程中必須一次性下落到位,8個錨栓孔相對位置定位精度達毫米級?,F場也不能模擬,超小半徑曲線偏移值、偏角等都比較大,坐標計算復雜,精度要求高,這個難題在集團公司尚屬首例,沒有現成的經驗可以參照。面對困難,他毫不退縮,認真研究圖紙、反復推演,結合理論計算和CAD構建幾何模型,成功解決難題,使項目順利完成架梁任務。期間,他又對全線結構物里程、標高、曲線參數等逐個復核,發現1處墩中心設計里程跟實際跨度相差2m、3處承臺設計標高邏輯錯誤、2條豎曲線半徑錯誤,避免了重大質量事故。工作中,他精益求精,不僅自己負責的技術工作沒出現過任何差錯,還發現3處設計錯誤,避免了重大潛在質量事故及榮譽損失。為克服區域沉降難題,他深入鉆研沉降監測技術,抓住關鍵環節,分析線路潛在沉降量,多次溝通說服設計,同設計一起進行線路優化調整,為項目節約道砟費用500余萬元。當年,被河南城際公司評為“先進建設者”。
獨當一面,敬業奉獻爭先鋒
委以重任,創新創效做貢獻
20xx年3月,xx開始負責經營承攬工作?!白ソ洜I必須抓生產,抓好生產就是最好的經營”,這是公司一直以來的`發展理念,只有這樣才能實現滾動經營。擔任檢測公司經營部部長期間,他除了經營承攬,還負責合同管理、驗工計價、施工生產等工作。他牽頭為公司開辟了高鐵沉降觀測、鐵路CPIII測量、鐵路軌道精調、地鐵CPIII測量及軌道精調、地鐵施工監測、深基坑安全監測、施工下穿既有線自動化監測等新市場。20xx年,是集團公司鄭萬、漢十無砟軌道施工的關鍵一年。鄭萬項目沉降觀測作為全路第一條完全采用信息化平臺沉降觀測的鐵路項目,沉降觀測工作異常繁重。數據時時上傳,受雨季影響,數據難以閉合,他反復研究將工作基點轉移至橋墩并征得評估單位認同,這一做法在全線推廣。任務緊張時期,他改良夜間測量照明設備,將作業時間擴大一倍,為沉降觀測提供保障。鄭萬項目受南水北調影響,進度壓力很大,沉降觀測時間周期短,過程中積極與評估單位溝通協調,憑借扎實技術和豐富經驗,他將評估段落劃分成多個評估單元,采用預評估的方法為后續施工贏得時間。特別是漢十高鐵CPIII測量,任務集中,精密測量設備、人員緊缺,采取設備不下橋,人員輪流作戰的方法,他在橋上一干就是30多小時,每項工作都是以身作則、親力親為,他的敬業精神,感染了整個測量團隊,致使他帶領的團隊效率超高。檢測公司搶工期,最艱苦的地方都有他的身影,并且都能第一時間保質保量的完成領導安排的工作。在完成本職工作的同時,他認真總結測量過程中遇見的問題,以“多勞多得,付有所值,付有所報,杜絕吃大鍋飯現象”的激勵形式,堅持“按勞分配,多勞多得”的原則,調動參戰人員的積極性;
遵循毛主席教導我們的“忙時吃干,閑時吃稀,不忙不閑半干半稀”的作業模式,有任務大干快上,多拿工資,閑時降低薪酬,大家輪流探親休息,但年度工資總額不變,既降低公司“吃、住、行”等管理成本,又增強員工幸福感、親情感。通過這種管理創新,團隊合作默契,任勞任怨,效率很高,公司管理成本明顯減少。在他的帶領下測量產值,從20xx年的不足500萬,到20xx年的2100萬,成為檢測公司最主要的創收板塊。20xx年,他帶領的測量團隊被集團公司評為“20xx年度工人先鋒號”。
在平凡中堅守,在實戰中錘煉,他用“敢于有夢、善于追夢、勤于圓夢”的不懈奮斗,澆灌出實現美好“中國夢”征程上的青春之花;
用“敬業樂業、專業專注、精益求精”的工匠精神,唱響了“勞動最光榮、勞動最崇高、勞動最偉大、勞動最美麗”的新時代勞動者之歌。
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30多年來,徐立平立足航天固體發動機燃料藥面整形崗位,苦鉆善學,練就了一手高超的絕技絕活,為火箭上天、導彈發射、神舟遨游“精雕細刻”,讓一件件“大國重器”華麗綻放,被譽為新時代雕刻火藥、為國鑄劍的“大國工匠”。
徐立平刻苦練習成就一流技術。他從最基礎的拿刀、握刀學起,先后跟隨多位師傅學習技術。0.5毫米是固體發動機藥面整形允許的最大誤差,而他整形的.精度不超過0.2毫米,一張紙的厚度。他用手摸一下,就能修整出符合設計要求的藥面,是這個領域響當當的“一把刀”。30年多來,徐立平整形的產品始終保持著100%合格率和安全事故為零的紀錄,他還設計、制作和改進30多種刀具,其中一種刀具被命名為“立平刀”。
徐立平沖鋒在前,勇挑責任擔當。89年,我國某重點型號發動機研制進入攻堅階段。一臺即將試車的發動機火藥出現裂紋,為了找準故障原因,不影響后續研制進度,專家組決定成立突擊隊就地挖藥。21歲的徐立平憑借精湛技術,和師傅們一起加入挖藥突擊隊。在狹窄空間里,人如同“芯材”一樣被包裹在成噸的炸藥堆里,每次只鏟出四五克藥。為確保安全,規定每人在里面最多干上10分鐘就必須出來。但為了讓隊友們能多休息一會,徐立平每次都堅持多挖五六分鐘。歷經2個多月的艱難挖藥,故障成功排除。2005年,徐立平的班組接到一項緊急任務,要給一臺已經裝滿推進劑的發動機挖藥。他毫不猶豫地第一個鉆進發動機里,接連干了一個多月,成功找出問題所在,保證試驗圓滿成功。
徐立平開展培訓傳承經驗技術。他針對大、小整形組各自擅長手工和機械整形技術的特點,開展手工和機械整形技術雙向培訓,使班組成員全都掌握手工和機械整形相結合的方法。他還編寫整形機整形程序,實現數控整形機在藥面整形工序的成功應用。他把團隊的成長進步當作重要職責,依托“徐立平大師技能工作室”,幫助青年職工成長,所在班組被命名為“徐立平班組”,其中多人成長為國家級技師和技能技藝骨干。
徐立平榮獲“時代楷?!钡确Q號,被授予全國五一勞動獎章、中華技能大獎。
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胡雙錢是中國商飛大飛機制造首席鉗工,人們都稱贊他為航空“手藝人”。在35年里他加工過數十萬個飛機零件,令人稱道的是,其中沒有出現過一個次品。今年,國產C919大飛機將迎來立項后的第九個年頭,胡雙錢也將迎來人生的第55個生日。距離退休還有5年的時間,老胡覺得這個時間太短了,他最大的理想是為了中國的大飛機再干10年、20年,為中國大飛機多做一點貢獻。
C919的首架飛機正在為早日首飛作準備,在這架有著數百萬個零件的大飛機上,有80%是我國第一次設計生產,復雜程度可想而知。
航空工業要的就是精細活,大飛機的零件加工精度要求達到十分之的時一毫米級,對此胡雙錢這么描述:“相當于人的頭發絲的三分之一,這個概念的公差?!焙p錢已經在這個車間里工作了35年,經他手完成的零件,沒有出過一個次品。在中國民用航空生產一線,很少有人能比老胡更有發言權。
胡雙錢回憶:“一個零件要100多萬,關鍵它是精鍛鍛出來的,所以成本相當高。因為是有36個孔,大小不一樣,孔的精度要求是0.24毫米?!?/p>
0.24毫米,相當于人頭發絲的直徑,這個本來要靠細致編程的數控車床來完成的零部件,在當時卻只能依靠老胡的一雙手,和一臺傳統的銑鉆床,連圖紙都沒有。打完這36個孔,胡雙錢用了一個多小時。當這場金屬雕花結束之后,零件通過檢驗,送去安裝。
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周東紅,中國宣紙股份有限公司高級技師。
經周東紅手撈出曬成的宣紙,每張重量誤差不超過1克。
30年來,周東紅始終保持著成品率100%的紀錄,他加工的紙也成為韓美林、劉大為等著名畫家及國家畫院的“御用畫紙”。
管延安,港珠澳大橋鉗工。
管延安每次工作都要進入完全封閉的海底沉管隧道中安裝操作儀器。
按規定,接縫處間隙誤差要小于1毫米,他卻能做到零縫隙。
只有初中文化的他,全憑自學成為這項工作的第一人。
他所安裝的沉管設備,已成功完成16次海底隧道對接。
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